Я створив свою першу друковану плату для постійного перетворювача постійного струму, щоб виявити, що вона дає дуже шумний вихід. Конструкція базується на MIC2253 .
Ось схема:
Хоча моя схема передбачає різні комбінації вхідних напруг (Vin) і вихідних напруг (Vout). Справа, яку я налагоджую, є з Vin = 3.6V та Vout = 7.2V. Навантаження була резистором 120 Ом. Я обчислював робочий цикл D = 0,5 (тобто 50%). Це, здається, знаходиться в межах 10% мінімального та 90% максимального робочого циклу, визначеного в таблиці. Інші компоненти, тобто ковпачки, індуктори, резистори, є такими ж або схожими на те, що пропонує аркуш даних у прикладі його застосування.
Здається, що конструкція дає правильне посилення напруги RMS на виході, але, переглядаючи сигнал через осцилоскоп, я бачу періодичні поява затухаючих синусоїдальних коливань напруги, які, здається, ініціюються перемиканням індуктора. Я бачу однакові коливання майже в кожній точці на дошці. Коливання на виході великі, тобто від 3 В до піку. Провівши трохи досліджень, здається, що мої проблеми стосуються не мого вибору перетворювача, а проблеми моєї компонування друкованої плати (див. Посилання нижче). Я не впевнений, як виправити макет, щоб забезпечити прийнятні результати.
Ці документи здаються корисними для налагодження проблеми:
- http://www.physics.ox.ac.uk/lcfi/Electronics/EDN_Ground_bounce.pdf
- http://www.analog.com/library/analogDialogue/cd/vol41n2.pdf
- http://www.enpirion.com/Collateral/Documents/English-US/High-frequency-implications-for-switch-mode-DC-R_0.pdf
- http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3645
- http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/735
Я додав три зображення. "оригінальний pcb.png" містить зображення дошки, з якою у мене виникають проблеми. Це двошарова дошка. Червоний - це верхня мідь. Синій - це нижній мідь.
"current loops.jpg" показує плату-прототип із помаранчевим та жовтим накладками двох різних потоків струму, що використовуються для заряджання (помаранчевий) та розряджання (жовтого) індуктора. Одна з статей, ( http://www.physics.ox.ac.uk/lcfi/Electronics/EDN_Ground_bounce.pdf ), припускає, що дві поточні петлі не повинні змінюватися в області, таким чином я намагався мінімізувати їх зміни в області в новому макеті я запустив у "pcb_fix.png". Я зламав оригінальну плату, щоб вона була ближче до цієї нової верстки, але продуктивність плати не змінилася. Досі шумно! Якість злому не настільки хороша, як показано на "pcb_fix.png", однак це справедливе наближення. Я б очікував дещо покращення, але я цього не бачив.
Я досі не впевнений, як це виправити. Можливо, наливка в землю викликає занадто велику ємність для паразитів? Можливо, у ковпаків занадто великий опір (ШОЕ або ESL)? Я не думаю, що вони всі керамічні багатошарові і мають значення та діелектричний матеріал, який вимагає таблиця, тобто X5R. Можливо, мої сліди можуть мати занадто велику індуктивність. Я вибрав екранований індуктор, але чи можливо його магнітне поле заважає моїм сигналам?
Будь-яка допомога буде дуже вдячна.
На прохання плаката я включив деякий вихід осцилографа за різних умов.
Вихід, змінений струм, 1 М Ом, 10X, BW межа OFF:
Вихід, змінений струм, 1 М Ом, 10X, BW межа OFF:
Вихід, змінного струму, 1 М Ом, 10X, BW межа 20 МГц:
Вихід, змінного струму, 1 М Ом, 1X, BW межа 20 МГц, 1uF, 10uF, 100nF шапки та 120 Ом маневровий резистор, тобто всі вони паралельно:
Вузол комутації, з'єднаний з постійним струмом, 1 М Ом, 10X, межа BW вимкнено
Комутаційний вузол, змінений струм, 1М Ом, 10X, BW межа 20 МГц
ДОБАВЛЕНО: Первісні коливання сильно послаблюються, проте при більш важкому навантаженні виникають нові небажані коливання.
Після впровадження декількох змін, запропонованих Оліном Летропом, спостерігалось значне зниження амплітуди коливань. Злому оригінальної дошки cicuit для наближення нового макета допомогло дещо, зменшивши коливання до 2В піку до піку:
Щоб отримати нові дошки-прототипи, знадобиться щонайменше 2 тижні і більше грошей, тому я уникаю цього замовлення, поки не розберу проблеми.
Додавання додаткових вхідних 22uF керамічних конденсаторів зробило лише незначну різницю. Однак переважне поліпшення відбулося завдяки простому пайку керамічної кришки 22uF між вихідними штифтами та вимірюванні сигналу через ковпачок. Це призвело до максимальної амплітуди шуму до 150mV до піку без обмеження пропускної здатності області !! Мадмангуруман запропонував подібний підхід, за винятком того, що він запропонував змінити наконечник зонда замість схеми. Він запропонував покласти два ковпачки між землею і наконечником: один 10uF електролітичний і один 100nF керамічний (паралельно я припускав). Крім того, він запропонував обмежити пропускну здатність вимірювання до 20 МГц і поставити зонди на 1х. Це, здавалося, має ефект зменшення шуму приблизно такої ж величини.
Я не впевнений, чи це підлога з низьким рівнем шуму або навіть типова амплітуда шуму для комутаційного перетворювача, але це масове вдосконалення. Це було обнадійливим, тому я продовжив перевірку надійності схеми при більш значному навантаженні.
На жаль, при більш важкому навантаженні ланцюг виробляє нову дивну поведінку. Я випробував схему з резистивним навантаженням 30 Ом. Хоча плата все ще збільшує вхідну напругу як слід, вихід тепер має низькочастотний вихідний пилоподібний / трикутний хвилі. Я не впевнений, що це вказує. Це схоже на постійну зарядку струму та розряджання вихідного ковпака для мене на набагато нижчій частоті, ніж частота комутації 1 МГц. Я не впевнений, чому це станеться.
Зондування вузла комутації в тих же умовах випробування показало безладний сигнал і жахливі коливання.
Рішення знайдено
На питання відповіли, і схема працює належним чином. Проблема справді була пов'язана зі стабільністю контуру управління, як запропонував Олін Летроп. Я отримав чудові пропозиції, однак Олін був єдиним, хто запропонував цей спосіб дій. Тому я вдячний йому за правильну відповідь на моє запитання. Однак я дуже вдячний всім за допомогу. Кілька запропонованих пропозицій все ще були актуальними для вдосконалення дизайну та будуть втілені в наступний перегляд ради.
Мене змусили дотримуватися порад Оліна ще й тому, що я помітив, що частота виходу пиляного зуба / трикутника мала таку саму частоту появи, що і частина сигналу квадратної хвилі на комутаційному вузлі. Я подумав, що наростання напруги на виході відбувається завдяки успішному включенню індуктора, а пандус вниз був через невдачу адекватної енергії індуктора під час коливальної частини сигналу на комутаційному вузлі. Мало сенс, що це проблема стабільності через це.
Виконуючи пропозицію Оліна, щоб детальніше ознайомитися з компенсаційним штифтом, я визначив, що збільшення ємності мережі серії RC на комп’ютерному штирі відновило стабільність контуру управління. Ефект, який це вплинув на вузол комутації, був значним, як видно з виходу квадратної хвилі:
Була усунена низькочастотна пилоподібна / трикутна хвиля.
Деякі високочастотні шуми (100 МГц) все ще можуть існувати на виході, але, було висловлено припущення, що це лише артефакт вимірювання і зникає, коли смуга пропускання 200 МГц обмежена 20 МГц. Вихід на даний момент досить чистий:
Я вважаю, що у мене все ще виникають питання щодо високочастотного шуму, однак я вважаю, що мої запитання є загальнішими та не характерними для цього питання налагодження, тому тут закінчується нитка.
all.css
містить правило .post-text img { max-width: 630px; }
, яке повинне змінити розмір кожного зображення в кожному дописі до розумного розміру. Я не заперечую проти розміщення великих зображень; вони дуже добре стиснуться в PNG, і ми можемо відкрити зображення на новій вкладці і збільшити масштаб, щоб перевірити, скажімо, помилки перекриття та відповідність сітки.