У мене проблема з домашнім конвертором доларів. Він заснований на чіпі управління TL494 з моїм дискретним драйвером MOSFET. Проблема полягає в тому, що мій індуктор скрипить і скуголить, коли вихідний струм перевищує певне значення.
Як індуктор я вперше застосував звичайний тороїдальний дросель зі старого блоку ATX (жовтого кольору з одним білим обличчям). Однак я помітив, що це дійсно нагрівалося, і це не втрата мого мідного дроту, це ядро, яке не підходить для комутації додатків, а для фільтрації. Тоді я розібрав невеликий феритовий трансформатор, намотав на нього власний індуктор, але він знову скрипів.
Тоді я подумав, що це може бути через те, що сердечники не ідеально склеюються, тож я вирішив це зробити на більшому трансформаторі (можливо, EPCOS E 30/15/7 з круглою центральною частиною, але, на жаль, не маю уявлення про матеріал, що використовується в цьому сердечнику і якщо він розривається чи ні), але на цей раз з обережно видаленими обмотками, не роз'єднуючи серцевину.
Результат був прийнятним (мій генератор сигналів ще не надійшов, тому я не можу точно виміряти індуктивність, але він знаходиться в області 10uH, 6 витків (з декількох проводів для зменшення ефекту шкіри)). Він все ще скрипить, але тільки при напругах і струмах, які, мабуть, не будуть досягнуті при моєму світлодіодному освітленні (в основному я хочу створити власний перетворювач постійного струму для управління напругою, прикладеною до світлодіодів, замість використання ШІМ, що створило занадто багато ЕМІ ).
Ось форми хвиль (струм, що протікає через індуктор, вимірюваний перепад напруги через резистор 0,082 Ом ~ 0,1 Ом), які я захопив назад, коли я використовував серцевину порошкового заліза (жовто-білий) в якості сердечника індуктора. Кожна форма хвилі є DC.
Низький вихідний струм: ca. 1А
Середній вихідний струм: ca. 2А
Високий вихідний струм: ca. 3А. На цьому рівні починається писк. Але мушу наголосити, що сердечник індуктора був нагрітий до приблизно. 90 ° С. Це в основному було схоже на форму хвилі зверху, але модульовану синусоїдою низької частоти.
Мені не вдалося змусити коливання форми струму коливатися між певним рівнем, не торкнувшись 0A. Я бачив, що він не повинен досягти цього на фотографіях форм сигналів в Інтернеті та в перетворювачі долара OSKJ XL4016 з осцилографом. Це виглядало так: (Вибачте за намальовану форму хвилі, але, на жаль, я не врятував її; це просто доводить суть)
Ось форми хвиль, які я отримав з моїм поточним феритовим трансформатором-індуктором в момент, коли починається шипіння.
Канал 1 (жовтий): поточний
канал 2 (синій): напруга на індукторі.
У цей момент з’являється писк. Я намагався збільшувати і зменшувати вихідний конденсатор, але це, як правило, не вирішило проблему. Крім того, дзвінок затухає, коли я торкаюся неізольованого радіатора MOSFET, я не маю уявлення, чому цей дзвінок взагалі існує.
Це моя схема (це не зовсім те, що у мене на моїй платі, але зміни є просто тонкими, як потенціометр замість 2 резисторів і тонко налаштоване значення конденсатора, щоб отримати частоту 100 кГц). На даний момент контакт 2 підключений до Vref, а контакт 16 до GND для постійного включення перетворювача, Vin - вхідна напруга = 24В. Через високий піковий струм, що спостерігається діодом D5, він був замінений на більш міцний на 5А:
D4, C2, R15 нарешті були замінені кращим і надійнішим рішенням, але це не впливає на форми хвилі на індукторі L1. Це моя компонування на друкованій платі, вона була розроблена для іншого застосування (вимагало максимум 0,5A - 1A, тому я там не додавав радіатор). Крім того, значення деяких резисторів та конденсаторів регулювались вручну, щоб отримати хороший ККД ~ 86% при повному навантаженні, основна маса енергії, що витрачається, трапляється в MOSFET Q7, ймовірно, через повільний підйом і падіння краю сигналу затвора та RDS (увімкнено), що знаходиться на рівні 0,3 Ом.
Тепер (під час тестування) індуктор підвішений над шаром припою (тому що він занадто великий, щоб вміститися у визначений простір, тоді, коли я розробляв цю дошку, я не знав, що я не можу використовувати звичайний залізний сердечник з іншого конвертер, заснований на LM2576, він добре працював, але є проблеми з регулюванням напруги, тому я хотів це розробити). Нарешті я записав напругу та струм при зазначеній напрузі, при якій індуктор почав чутно шипіти, ось результати:
- 5 В - 0,150 А ← вихідна напруга
- 6 В - 0,300 А
- 7 В - 0,400 А
- 8 В - 1 А
- 9 В - 2,5 А
- 10 В - 2,7 А
- 11 В - 3,1 А ← розрахований вихідний струм
- 12 В - 3,1+ А
- 13 В - 3.1+ A ← максимальна вихідна напруга
Після цього я знизив індуктивність, відкрутивши 1 оборот, і він почав скрипіти при набагато менших струмах. Те саме відбувається, коли я додаю більше обмоток. Коли я змінюю частоту, нічого цікавого не відбувається. Я також розраховував значення конденсатора та індуктора за допомогою формул, поданих всередині таблиці даних TL494, але він також пищав з ними. Кожне вимірювання струму проводилося на вихідній стороні індуктора. Я виміряв коефіцієнт ШОЕ мого вихідного конденсатора, а тестер LCR-T4 показав 0,09 Ом.
Підводячи підсумок: у мене проблема з нюханням / шипінням індуктора, і я не знаю, як це виправити.
На кожному рівні мої світлодіодні світильники подають менше струму, що потрібно, щоб індуктор пискнув, але моє серце дуже хоче знати, чому це відбувається, а що я не розумію чи не розумію неправильно. Будь ласка, допоможи мені. Якщо я пропустив якісь деталі, напишу їх у коментарі до цього питання. Вибачте за помилки в моїй "англійській мові", це не моя рідна мова. Я не досвідчений в цій галузі, тому, будь ласка, вибачте мене, якщо я зробив якісь великі помилки.
Редагувати: "На кожному рівні мої світлодіодні світильники подають менший струм, який необхідний для того, щоб індуктор пискнув" - я маю на увазі, що світлодіоди завжди повинні виводити менше струму, що потрібно для того, щоб індуктор скрипить ⇒ під час нормальної роботи індуктор не повинен скрип. Я завантажив відео на YouTube, показуючи форми хвиль, змінюючи вихідний струм, частоту комутації та вихідну напругу. Навантаження - це мій імпровізований "постійний струм навантаження", зроблений з MOSFET і потенціометром, що регулює напругу на воротах MOSFET, він сирий, але він працює. Як писав mehmet.ali.anil (але тепер я бачу, що він видалив свою відповідь), я збільшив індуктивність приблизно до 200uH, намотавши новий провід, і в кінці відео Ви можете бачити, що я випадково налаштував частоту на "ідеальне" значення, яке призвело до успішної роботи ККМ, але він постійно тихо скрипить, особливо під час зміни вихідної напруги. Крім того, частота дійсно близька до межі, що становить ~ 300 кГц. Я мав би заздалегідь завантажити подібне відео, вибачте. Ось посилання на нього:https://youtu.be/tgllx-tegwo